Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Em 13 de setembro, a sala de controle central da unidade de recuperação de enxofre nº 5 do Departamento de Refinamento Petroquímico Jinling 4, os DCs conectados ao governo mostraram que os dados on-line de monitoramento em tempo real do dióxido de enxofre no gás de combustão mostraram 0,8 mg/m 3 , que estava muito abaixo do limite nacional (100 mg/m 3 ).
Às 10:00 de 10 de setembro de 2021, os dados de detecção em tempo real da concentração de dióxido de enxofre no jinling petroquímico nº 3 gás de enxofre foi de 2,8 mg/m3, o que era normal. Esse é o efeito provocado pelo processo "Claus + Post-Alkali Washing" adotado pelo dispositivo.
A unidade de recuperação de enxofre nº 3 da Companhia adota a tecnologia de dessulfurização de processos da KTI italiana, que inclui principalmente a produção de claus enxofre, rar (redução, absorção, reciclagem) e incineração de gás traseiro. A taxa de recuperação de enxofre excede 99,9%, embora possa dessulfar Além da maior parte do dióxido de enxofre na produção, ele ainda não pode alcançar "emissões próximas a zero".
Além disso, o solvente de dessulfurização da unidade de recuperação de enxofre nº 3 contém muitas impurezas ineficazes e sais termicamente estáveis após operação de longo prazo, causando uma série de problemas como corrosão do equipamento, espuma de solvente e qualidade abaixo do padrão de produtos refinados. A empresa adicionou um sistema de purificação de amina, após o solvente de dessulfurização ser purificado, a concentração de sal termicamente estável nele é reduzida em 70%, o que melhora o efeito de dessulfurização.
Em 10 de setembro, a fábrica de enxofre nº 4 de Jinling Petroquímica estava em operação estável por 1000 dias após a melhoria e atualização ambiental. Os dados on-line em tempo real às 9 horas mostraram que a concentração de dióxido de enxofre no gás de combustão era de 4,8 mg/m 3 , e a planta mantinha a produção verde e limpa.
No projeto de renovação de proteção ambiental implementada pela Companhia, o sistema de dessulfurização de gases de combustão do dispositivo de enxofre nº 4 adota o processo de absorção de dessulfurização úmido de alta eficiência e a tecnologia "integração da torre de fumaça". A "integração da torre de fumaça" é mudar a janela de fumaça convencional para "Janela de fumaça + resfriamento" A [Tower "combina dois em um e, comparada com os fumantes tradicionais, a estrutura do projeto é apertada, o risco de reforma é pequeno e economiza energia e eletricidade. Ao mesmo tempo, o gás de combustão é tratado por incineração, purificação de lavagem alcalina e tratamento de aeração de dois estágios de lama alcalina, e o dióxido de enxofre nele é basicamente recuperado.
October 28, 2024
Enviar e-mail para este fornecedor
October 28, 2024
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.